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德国Roboworker直角坐标机器人,应用于玻璃生产线的设计

发布时间:2020-05-21 发布时间:
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前言:

玻璃行业是我国重要产业之一,近几年,随着市场的需求,玻璃的生产正朝向二个“极端”发展——太阳能光伏玻璃和浮法玻璃,尤其房地产业的兴起,大型幕墙玻璃被广泛需求,是发展趋势之一。因此在玻璃生产的冷端,对单片在200Kg以上的玻璃快速搬运码垛就成了企业需要解决的问题。沈阳莱茵机电有限公司为一些用户设计制造了200kg~350kg载荷的搬运码垛机器人,下面就以为北方某企业设计制造的一种搬运码垛机器人为例来介绍。

一 项目要求

1、 最大玻璃规格: 3300*2400mm

2、 最小玻璃规格: 2000*1500mm

3、 玻璃厚度: 2~12mm

4、 玻璃正常工作速度:20~60m/min

5、 辊道高度: 925±50 mm

6、 辊道宽度: 4200mm

7、循环时间:大中片 10-12秒; 小片 8-10秒

8、 堆垛精度: ±2mm

9、最大抓取重量:单片240 kg(玻璃重量)

二、设计方案

根据客户实际要求,采用德国Roboworker公司直角坐标机器人

整个运动部分由下面六个主要部分组成,

1 吸盘调整角度轴,称作A轴,

2吸盘86度转动轴,称作B轴,

3吸盘上下运动轴,称作Z轴,

4吸盘与跟随玻璃运动轴,称作Y轴,

5 吸盘向排放处运动轴,称作X轴,

6 智能CCD相机系统

下面分别加以介绍

1 玻璃边缘方向和位置检测系统--线阵CCD智能相机

玻璃在传送带上就已经偏了,通过线阵CCD智能相机(德国VC2000)自动检测玻璃边缘的位置变化,然后给出角度偏差及位置,然后把该信号送进机器人控制系统。

VC2000照片及简单介绍。

2 吸盘调偏机构

玻璃边缘在传送带上的偏差不应太大,如果玻璃的长边为3300mm, 则边缘偏差应小于300mm。玻璃边缘的位置偏差分为总体位置偏差和边缘角度偏差。总体位置偏差是指边缘中心点与理想位置的偏差,由机器手在计算抓取位置时考虑进去这一偏差。边缘角度偏差要由一顶杆机构加以调整。

由于吸盘及玻璃总体重100公斤,所以有50公斤推力就可以改变吸盘的方向,我们计划采用一个高速丝杠来作为顶杆,如果螺距为10mm, 采用交流伺服电机,转动60传就可以运动300mm,有2秒钟时间足够了。一个4Nm的交流伺服电机就可以产生500公斤的推力。

3 吸盘翻转70~85度机构

整个吸盘在搬运玻璃离开传送带边缘后就开始转动,整个玻璃和吸盘从水平面开始转动直到编程的角度。翻转角度大约70~85度。这里采用吸盘中心为轴的翻转机构。假设吸盘及整个玻璃的重心到转轴的距离为0.5米,理论上就需要0.5*1000=500Nm的转动扭矩来完整翻转工作。如果我们采用一个减速比为200:1,效率为60%的减速机,理论上驱动电机的出力为:500/0.6/200 = 4.16N。如果我们采用一个额定出力为10Nm的伺服电机就可以了。额定扭矩为10Nm的伺服电机3秒内最大出力可达30Nm, 3秒内有7.19倍的实际出力,完全没有问题。

如果吸盘转动90度,那么交流伺服电机就要转动:200/4 = 50传,采用交流伺服电机,有1.2秒钟时间足够了。

所用的减速机可以采用行星减速机,也可以采用涡轮蜗杆减速机。

4 Z轴

如图1中上下运动轴,本方案采用2根立柱,4导向机构,齿形带传动高速拉升机构。两根立柱排放方式与图1中上下运动轴相差90度,它们的间距为1000mm。 Z轴有效行程:1米, 最高允许运行速度:1米/秒,总负载重量:200公斤。

采用行星减速机和交流伺服驱动。具体型号要用德国专家软件分析。

5 Y轴

本方案中也采用如图1所示的两根水平运动轴,4个大滑块结构,滑块间距大,保证运行平稳。图2是Y轴滑块部位局部图。

采用行星减速机和大功率交流伺服电机驱动同步轮传动,Y轴的有效行程:6米

最高允许运行速度:2米/秒。

可以承受的总负载重量:300公斤以上

两轴间距为1400mm。

6 X轴

采用类似上面Y轴的结构方式,但两X轴间距为6000mm,所以采用双轴分别同步驱动,这样运动更平稳。X轴的4滑块比Y轴更大,也采用同步轮传动。

有效行程:1米

最高允许运行速度:1.5米/秒。

总负载重量:

采用行星减速机和交流伺服电机驱动。

二、控制系统

1 数控系统

采用德国Trimeta公司的5轴数控系统,控制6个伺服轴同时运动。详细资料见德国Trimeta公司的网址:www.trimeta.com

2 伺服电机

采用德国产交流伺服电机。具体功率要用百格拉公司的软件来选。

3 减速机

各种轴驱动电机,采用德国Neugart公司的行星减速机。

吸盘翻转轴可能要采用德国SEW的双输出轴减速机。

三、工艺动作过程:

视觉系统检测到玻璃尺寸、位置、完整性、速度等信息

将信息传送到主控系统

主控系统判断分配到哪一台机器人执行

机器人移到等待位置

抓手传感器捕捉到玻璃

等待给定时间

沿玻璃传送方向直线同速移动

到达玻璃吸取位置

放下吸盘,打开真空吸取玻璃

机器人提升玻璃架,往转盘架方向移动

二次检测装置测量玻璃边缘位置信息

到达转台前放置位

缓慢往玻璃集装架移动

放置玻璃

返回等待位置


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